【嵌入式硬件】直流电机驱动相关

项目场景:

驱动履带车(双直流电机)前进、后退、转弯

问题描述

电机驱动MOS管烧毁

电机驱动采用IR2104S+TRH1R403NL的H桥方案(这是修改之后的图)

原因分析:

1.主要原因是4路PWM没有限幅,修改后限制在了最大96%

2.修改了部分硬件使其更合理

c 复制代码
/************************************************左杆油门控制前进后退*******************************************************/
		if(CH[2]>1200)  // 思翼遥控器通道3  992 272 1712  
	   {
			 PWM1=(int)(4*(CH[2]-992)+err_pwmval2);
			 if(PWM1>3456) PWM1=3456;
			__HAL_TIM_SetCompare(&htim3, TIM_CHANNEL_2,PWM1 );    //修改比较值,修改占空比
			__HAL_TIM_SetCompare(&htim3, TIM_CHANNEL_1, 100);     //修改比较值,修改占空比
			 
			 PWM2= (int)(4*(CH[2]-992)+err_pwmval1);
			 if(PWM2>3456) PWM2=3456;
			__HAL_TIM_SetCompare(&htim3, TIM_CHANNEL_4,PWM2);    //修改比较值,修改占空比
			__HAL_TIM_SetCompare(&htim3, TIM_CHANNEL_3, 100);     //修改比较值,修改占空比			
			}
		 else if(CH[2]<800)
		 {		 
			 
			__HAL_TIM_SetCompare(&htim3, TIM_CHANNEL_2, 100);    //修改比较值,修改占空比
			 PWM3=(int)(4*(992-CH[2])+err_pwmval2);
			 if(PWM3>3456) PWM3=3456;
			__HAL_TIM_SetCompare(&htim3, TIM_CHANNEL_1, PWM3);   //修改比较值,修改占空比
			 
			__HAL_TIM_SetCompare(&htim3, TIM_CHANNEL_4, 100);    //修改比较值,修改占空比
			 PWM4=(int)(4*(992-CH[2])+err_pwmval1);
			 	 if(PWM4>3456) PWM4=3456;
			__HAL_TIM_SetCompare(&htim3, TIM_CHANNEL_3, PWM4);   //修改比较值,修改占空比

		 }
		 else 
		 {
			__HAL_TIM_SetCompare(&htim3, TIM_CHANNEL_1, 1440+err_pwmval1);    //修改比较值,修改占空比
			__HAL_TIM_SetCompare(&htim3, TIM_CHANNEL_2, 1440);    //修改比较值,修改占空比
			 
			__HAL_TIM_SetCompare(&htim3, TIM_CHANNEL_3, 1440+err_pwmval2);    //修改比较值,修改占空比
			__HAL_TIM_SetCompare(&htim3, TIM_CHANNEL_4, 1440);    //修改比较值,修改占空比
		 }
		 
/************************************************右杆副翼控制旋转*******************************************************/		 
		 
		 if(CH[0]>1200)  //思翼遥控器通道1
	    {
        err_pwmval1=(int)(2*(CH[0]-992));   //1440
				err_pwmval2=-(int)(2*(CH[0]-992));
			}
		 else if(CH[0]<800)
		 {
        err_pwmval1=-(int)(2*(992-CH[0]));
				err_pwmval2=(int)(2*(992-CH[0]));
		 }
		 else 
		 {
        err_pwmval1=0;
				err_pwmval2=0;
		 }

解决方案:

1.修改限幅到96%,之前可以超出PWM满占空比。

2.栅极电阻从30R改为20R,SS14改为SS34,自举电容从10uF/25V改为4.7uF/25V

测试:

操作履带车持续运行半小时没有超过50度以上的发热源

大家有什么感兴趣的地方可以留言!我后期补充!

相关推荐
Wave8455 小时前
基于 STM32 + ESP8266 + W25Q64 的双核 OTA 底层架构总结
stm32·嵌入式硬件·架构
xiangw@GZ6 小时前
WiFi 全世代(WiFi1~WiFi7)技术规范与核心参数总结
嵌入式硬件
振南的单片机世界6 小时前
CPU时钟:频率越高跑越快,但物理极限在“拖后腿”
stm32·单片机·嵌入式硬件
普中科技7 小时前
【普中 51-Ai8051 开发攻略】-- 第 20 章 输入捕获实验
单片机·嵌入式硬件·输入捕获·pca·普中科技·ai8051u·aicube
d111111111d7 小时前
直流电机位置式 PID 控制 和 舵机的区别
笔记·stm32·单片机·嵌入式硬件·学习
d111111111d10 小时前
了解Modbus
网络·笔记·stm32·单片机·嵌入式硬件·学习
三佛科技-1341638421210 小时前
主控FT32F031便携式吸尘器方案,迷你手持吸尘器MCU控制方案开发
单片机·嵌入式硬件·物联网·智能家居·pcb工艺
一个平凡而乐于分享的小比特11 小时前
一文读懂MCU与FPGA:核心区别、协同之道与双修秘籍
单片机·fpga开发·职场发展·mcu开发
踏着七彩祥云的小丑12 小时前
嵌入式——认识电子元器件——微动开关系列
单片机·嵌入式硬件
调光IC-小雅12 小时前
解析FP62××系列限流保护机制:为何它是DC/DC芯片的安全底线
单片机·嵌入式硬件